11月16日17时30分,工程技术部办公室,大家正在结束手头工作准备下班,突然接到生产会决议:17日起,YZG-A066AY2D2产品日产必保9号线满产生产,保证客户订单如期完成。
A066A产品结构特殊,缸高、缸径尺寸介于A、E系列之间,需要准备的工装量具数量多,按计划准备工作尚未完全到位,气缸拉床夹具、滑片槽量具,拉刀数量有限,只够一台拉床使用,拉床工序能力不足,一夜之间,如何“变出”一台拉床的夹具、刀具成了最棘手的问题。
面对难题,工程技术部组织技术、工具保障人员紧急商讨解决方案,大家集思广益,头脑风暴,提出多种方案,利用现有工装改制是最快捷的方法,改刀具还是改夹具?,那个产品工装具有改制条件,如何改制、耗时多长等等细节问题都需要仔细计算评估。经过图纸计算,实物比对,改制工艺研究,一个多小时后,工装改制方案确定。
为了尽快完成工装改制,工程技术部、生产运营部、新品试制车间联合办公,生产运营部协调各部门相关人员配合,工程技术部设计拉床夹具、刀具具体改制图纸;新品间根据图纸调配操作人员连夜进厂加工,各部门分工合作。
工程技术部一室孟庆理、张小红两位主管分头准备,一个负责夹具改制图纸设计、一个负责改制过程技术指导,工具保障室李胜华主任、主管采购杜航负责改制实物准备;新品间高斌主任调来等线切割、铣工、车工进厂配合工装改制。大家对改制工艺仔细研究,发现线切割打孔工作量太大,估计切一晚上也切不完,工程技术部为了抢时间,对方案进行修改,上压板定位销子精度高必须重新打孔,拉床夹具打粗定位销孔改为做偏心销调整零件定位位置,既满足定位精度需求,又能大大节约时间。新品间里,改制夹具一个个工序有条不紊的进行着,精心操作的员工孙昌民,仔细测量计算的技术员杨磊,明亮的灯光划破夜幕的宁静,照亮他们专注的容颜,凌晨4点多,夹具改制终于完成。
改好的夹具很快被送到精加气缸生产线,技术员、操作工人立即开始夹具安装,改制工装安装调试技术关键点多,工程技术部值班技术员杨磊全程跟踪指导,既要保证安装精度,更要保证设备安全。
17日8时30分,改制夹具加工的第一个拉床成品新鲜出炉,A066A产品可以按排产计划正常生产,听到消息,所有参与者都松了一口气,仅用15个小时,一场看似不可能完成的攻坚战胜利收官,生产顺利进行,订单按时交付,攻坚考验大家的智慧和勇气,胜利凭借多部门快速反应、积极应对的协作精神。
初冬的夜晚寒意逼人,静默如常,攻坚的战役无声无息,破茧成蝶。